一種前后地板連接板翻邊開裂的解決方法

孫輝
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本文重點對沖壓件(前后地板連接板)翻邊模具生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的翻邊開裂問題進(jìn)行分析。通過對模具翻邊工序的CAE 分析和模具改善,針對缺陷位置的翻邊尺寸進(jìn)行優(yōu)化,從而解決該沖壓件翻邊開裂的問題,使沖壓零件符合質(zhì)量要求。

前后地板連接板翻邊開裂問題文章源自好焊孫輝博客 http://www.surpass-tech.com.cn好焊孫輝-http://www.surpass-tech.com.cn/weldgyzb/autochongya202411790.html

在前后地板連接板調(diào)試期間,現(xiàn)場對該產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量檢測,翻邊的邊緣折彎部位出現(xiàn)開裂(圖1),影響產(chǎn)品的質(zhì)量。文章源自好焊孫輝博客 http://www.surpass-tech.com.cn好焊孫輝-http://www.surpass-tech.com.cn/weldgyzb/autochongya202411790.html

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圖1 前后地板連接板翻邊開裂文章源自好焊孫輝博客 http://www.surpass-tech.com.cn好焊孫輝-http://www.surpass-tech.com.cn/weldgyzb/autochongya202411790.html

前后地板連接板翻邊開裂原因文章源自好焊孫輝博客 http://www.surpass-tech.com.cn好焊孫輝-http://www.surpass-tech.com.cn/weldgyzb/autochongya202411790.html

首先,對沖壓過程拉延工序進(jìn)行分析,對拉延件進(jìn)行FLD 檢測(圖2),進(jìn)行成形穩(wěn)定性分析確認(rèn)產(chǎn)品是否滿足FLD 要求,如圖3 所示。經(jīng)檢測,前后地板連接板沖壓件的安全裕度為20.9%,成形裕度不小于10%,最大減薄率為19.2%,結(jié)果滿足要求(圖4),拉延成形穩(wěn)定性沒有問題。文章源自好焊孫輝博客 http://www.surpass-tech.com.cn好焊孫輝-http://www.surpass-tech.com.cn/weldgyzb/autochongya202411790.html

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圖2 沖壓件檢測文章源自好焊孫輝博客 http://www.surpass-tech.com.cn好焊孫輝-http://www.surpass-tech.com.cn/weldgyzb/autochongya202411790.html

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圖3 前后地板連接板FLD 應(yīng)變圖文章源自好焊孫輝博客 http://www.surpass-tech.com.cn好焊孫輝-http://www.surpass-tech.com.cn/weldgyzb/autochongya202411790.html

圖4 拉延序檢測結(jié)果

然后對此沖壓件的翻邊工序進(jìn)行CAE 分析(圖5),根據(jù)CAE 報告得出以下數(shù)據(jù):翻邊過程的分析得出成形性存在開裂風(fēng)險;最大失效值為0.93,在臨界值存在開裂風(fēng)險;減薄率為22%,存在開裂風(fēng)險;結(jié)合該件此位置翻邊開裂的圖片,CAE 分析結(jié)果與實際生產(chǎn)缺陷位置一致。

圖5 翻邊工序分析結(jié)果

此處修邊部位在后續(xù)翻邊過程屬于伸長類翻邊,且此類翻邊屬于類似扇形弧度角導(dǎo)致的弧長變化過多,而導(dǎo)致此處翻邊開裂。

前后地板連接板翻邊改善整改方案

經(jīng)過原因分析,明確該沖壓件開裂的缺陷出在了翻邊工序,需要對翻邊工序的料邊進(jìn)行優(yōu)化。并制定整改方案:首先通過修改此處的修邊線高度,實現(xiàn)后續(xù)的翻邊模具對產(chǎn)品翻邊后,開裂區(qū)域的翻邊高度相比原有翻邊高度需降低5~6mm。即將紅色區(qū)域及其粉紅色過渡區(qū)域一并降低,減少板料拉長,降低開裂風(fēng)險(即將原有區(qū)域的料邊高度降低至綠色區(qū)域,如圖6 所示)。

圖6 整改數(shù)據(jù)的CAE 分析

結(jié)合此方案,我們對整改數(shù)據(jù)進(jìn)行CAE 分析,驗證通過修邊線修改優(yōu)化翻邊高度的結(jié)果,結(jié)合前后地板連接板CAE 的分析得出:在改善翻邊高度后,該地板連接板翻邊工藝成形性,基本滿足要求;最大失效值為0.85,明顯降低,滿足要求;減薄率為19%,滿足要求;明顯優(yōu)于原產(chǎn)品結(jié)構(gòu),破裂情況得到有效的控制。綜上所述,該翻邊高度的方案優(yōu)化,此處翻邊開裂問題得到極大改善。同時對整車數(shù)據(jù)進(jìn)行檢查,同時經(jīng)確認(rèn),整車上此前后地板此位置與其他地板間無搭接關(guān)系也無焊點,料邊線改動對整車無影響,可以通過此方案進(jìn)行優(yōu)化翻邊破裂問題。

對修邊模具此部位的修邊線對應(yīng)的修邊刀塊進(jìn)行對應(yīng)的補焊加工。圖7 和圖8 為修邊模具的下模和上模刀塊對應(yīng)加工部位。

圖7 修邊模具下模刀塊

圖8 修邊模具的上模刀塊

經(jīng)過整改后,跟蹤前后地板連接板生產(chǎn)狀態(tài),現(xiàn)場根據(jù)實際破裂區(qū)域調(diào)整局部產(chǎn)品的翻邊高度,減少翻邊較多的料邊,避免過多的料邊在翻邊后扇形區(qū)域受力導(dǎo)致的開裂。隨著問題被解決,該沖壓件生產(chǎn)調(diào)試過程中翻邊的狀態(tài)穩(wěn)定,無翻邊破裂問題,如圖9所示。

圖9 沖壓件翻邊改善后狀態(tài)

結(jié)束語

針對前后地板連接板翻邊破裂問題,通過產(chǎn)品、工藝、模具和調(diào)試多環(huán)節(jié)優(yōu)化和驗證,目前前后地板連接板產(chǎn)品狀態(tài)基本達(dá)到CAE 分析狀態(tài),其翻邊的開裂問題被解決。本次結(jié)合產(chǎn)品優(yōu)化修邊尺寸和翻邊高度,并調(diào)試驗證,為類似產(chǎn)品翻邊開裂問題的解決提供了調(diào)試經(jīng)驗,縮短了開發(fā)周期,提高了前后地板連接板的沖壓產(chǎn)品質(zhì)量。

博主現(xiàn)就職于深圳市鴻栢科技實業(yè)有限公司, 從事焊接設(shè)備營銷推廣及銷售工作15年,擁有豐富的行業(yè)經(jīng)驗及資源,致力于中國汽車焊接設(shè)備營銷推廣,歡迎廣大汽車制造焊接工藝與車身新材料連接技術(shù)研究的朋友們一起探討新技術(shù)、新設(shè)備。??
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